高创伺服驱动器出现过电流故障异常时,显示故障代码为
故障代码:E-0E-04故障重要性:E-03电压过高(交流电压超过285V,整流后DC电压为403V)。E-04电压过低(交流电压低于185V,整流后DC电压为263V)。原因:过高或过低的电压输入或不正确的总线校准。
环境温度过高:如果工作环境的温度过高,会使电机散热不良,导致电机过热,因此会出现高创驱动器报警代码f2。负载过大:如果驱动器的负载过大,会使电机的电流和热量增加,引起电机过热,因此会出现高创驱动器报警代码f2。
伺服电机驱动器故障代码如下:AL.EAL.3AL.1AL.AL.30。AL.E6 伺服紧急停止,引起此故障的原因一般有两个,一个是控制回路24V电源没有接入,另一个是CN1口EMG和SG之间没有接通。
高创驱动器报警代码o15原因,检查编码器读数头工作状态 检测编码器延长线是否断线。检查驱动器C4接口是否虚接。驱动器上电首次报警,升级驱动器固件。
安川伺服驱动器故障代码如下:A.020:参数和校验异常(伺服单元内部参数的数据异常)。A.021:参数格式异常(伺服单元内部参数的数据格式异常)。A.022:系统和校验异常(伺服单元内部参数的数据异常)。
伺服电机驱动器报警代码38.1
要把引脚设置改为常开。松下驱动器隶属于上海松下驱动器有限公司,根据查询上海松下驱动器有限公司显示,松下驱动器31解决方法是要把引脚设置改为常开。经营范围包括松下伺服驱动器、松下电机、松下马达等。
三菱伺服驱动器报警代码表如下:AL.E6-表示伺服紧急停止。引起此故障的原因一般有两个,一个是控制回路24V电源没有接入,另一个是CN1口EMG和SG之间没有接通。AL.37-参数异常。
AL.16-编码器故障。内部参数乱或编码器线故障或电机编码器故障。参数恢复出厂值或者更换线缆或者更换电机编码器,若故障依旧,则驱动器底板损坏。AL.20-编码器故障。电机编码器故障或线缆断线、接头松动等导致。
伺服电机报警代码故障分析一报警代码21*故障原因:编码器与驱动器之间的通讯中断,并激活了通讯中断检测功能。应对措施:按照接线图,正确连接编码器线路。
新代系统C轴IPM过电流怎么解决?
在现场快报警,停车的时候随手刹车不支持的话,那么这个应该是它的刹车本来就不支持这个是能够去进行换一种方法就可以了。
如果还是不行,那就是上位系统的问题了。 二十交流伺服电机抖动故障怎么解决? (1)先确定转动部分是否存在问题。比如连轴器,导轨等使伺服电机转动受力变动过大致电机抖动 (2)转动没问题就是参数问题,把速度环参数,位置环参数调小。
,自动对刀,使用对刀仪和自动对刀程式即可。